MULTIDISCIPLINAIR REALISEERT MOOIE BESPARING OP EXTRACTVERLIES HNS NIEUWS De reductie van extractverlies is een belangrijk aandachtspunt voor Brouwen in Zoeterwoude. En niet voor niets: 1 reductie levert een besparing op van zo'n 500.000 Onder leiding van het multidisciplinaire 'Molenteam' werden onlangs de moutmolens in Brouwhuis 1 gereviseerd en werd het klaren in de klaringskuip gefmetuned. Brouwhuis 2 volgt. METEN IS WETEN MOLENDAG 'MOLENTEA Ingeborg Vijn, Technoloog Technologie Kwaliteit in Zoeterwoude en teamtrekker van het TPM Extractverliesteam: "Zoeterwoude heeft twee brouw huizen met elk drie brouwstraten. Elk brouwhuis heeft twee mout molens die moutkorrels vermaalt, ook wel 'schroten' genoemd. Door het vermalen van de mout wordt de oppervlakte van de korrels vergroot, waardoor enzymen in de mout makkelijker in contact kunnen komen met zetmeel voor een optimale omzetting in suikers. Suikers zijn immers nodig voorde vergisting; het omzetten in C02 en alcohol in bier. De balans tussen malen en klaren luistert nauw. Als we mout te fijn malen, wordt het te compact en dat is slecht voor het filterbed. Hoe luchtiger het filterbed, hoe makkelijker het is om te filtreren. Het doel van het Molenteam was om een optimale 'schrootfractie' te bereiken volgens de HEINEKEN Global specificaties. De molens voldeden daar niet meer Operator Brouwen Robin Adèr maakt onderdeel uit van het Molenteam. Robin: "Als 'man van de malerij' houd ik al jaren gegevens bij en leg ik databases aan. Meten is weten. Belangrijk aan deze metingen is dat we kunnen zien of afwijkingen van rendement gerelateerd zijn aan molens, grond stoffen of brouwstraten. Met de versleten molens werd niet goed uitgemalen waardoor het filterbed niet optimaal was. Daardoor verloren we extract en rendement in de klaringskuip. Hoewel de metingen duidelijk wa ren, lag de focus de afgelopen jaren bij Brouwen op het behalen van de brouwcapaciteit. Snel en veel brou wen dus. Kwaliteit bleef altijd heel belangrijk, maar het extractverlies werd geaccepteerd. Nu is dat niet meer zo, en daar ben ik heel blij mee. Mijn metingen dienden als input voor het Molenteam. Inmiddels zijn twee moutmolens met succes door de leverancier gereviseerd en teruggebracht naar de basiscondities en is het rende ment in de klaringskuip verbeterd. In Brouwhuis 1 levert dat een reductie van extractverlies op van circa 1,5%." Om de samenwerking tussen de operatie, Technologie, Onder- houdsgroep, het Laboratorium en de externe leveranciers verder te verbeteren, organiseerde het Molenteam in de laatste fase van het traject op 12 mei een Molendag. TPM Facilitator Francien de Jongh was betrokken vanuit TPM Office: "De Molendag is erg leerzaam geweest voor wat betreft het borgen van standaarden en het samenwerken tussen deze afdelingen in de toekomst. Het doel van de Molendag was om de bevindingen van het Molenteam verder door te spreken en samen oplossingen te vinden om proble men in de toekomst te voorkomen. Dat deden we door de deel nemers op te splitsen in de 4M's van de TPM methodiek die in het traject werd gehanteerd: Machine, Methode, Mens en Materiaal. Er zat veel energie in de groepen en de sfeer was goed. De discussies resulteerden in acties die door het Molenteam verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Om de bestaande resultaten vast te houden en nog meer extract verlies te reduceren, blijft een continue focus van alle betrokkenen belangrijk."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2014 | | pagina 26